焙烧过程对氧化铝粒度影响的研究
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拜耳法氧化铝生产技术[Z].
冶金级氧化铝(Q/CHINALCO A004-2018)[Z].
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黄克锋,田伟,蔡山山.浅谈降低焙烧炉氧化铝破损率的方法[C]//2011河南有色金属工业科技创新会议,2011.6kPa时比输送压力3.5kPa时粒度破损上升了2.11%;从7#溜槽不同输送压力看,输送压力6kPa时比输送压力3.5kPa时粒度破损上升了1.31%;通过实验,可以确定氧化铝输送压力高,输送速度过快会加大颗粒与颗粒之间的摩擦、碰撞,颗粒与溜槽壁的摩擦、碰撞,导致氧化铝粒度破损上升。措施:把1-5#和2-5#溜槽供风管串联起来,改用一台离心风机供风;同时把6#和7#溜槽停一台离心风机,把串联阀门打开,用一台离心风机供风,2台离心风机满负荷运行,就能满足4条溜槽所需风量,就可以把氧化铝输送压力由6kPa降低至3.5kPa左右,从而降低氧化铝粒度破损。6 焙烧燃料对氧化铝粒度的影响 目前3#焙烧炉可以使用天然气和煤气作为燃料。2024年8月份3#炉分别使用天然气、煤气和天然气-煤气混烧进行试验,采用不同燃料烧出氧化铝粒度进行统计。烧天然气氧化铝的破损量比烧煤气的破损量平均低了3.14%。天然气-煤气混烧的粒度比只烧煤气的破损平均低1.31%。在不需要三台焙烧炉满月满负荷生产的情况下,应选择1#、3#焙烧炉满月满负荷运行,使用2#焙烧炉来波动运行调整月产量,3#焙烧炉采用天然气和煤气混烧。但从燃气制备的角度来说,1#、2#焙烧炉烧煤气,气化炉的操作需要平稳减少波动,满负荷运行热值高,频繁调整气化炉导致使用周期缩短,且气化炉调整周期较长,3#焙烧炉使用天然气可随时对燃料量进行调整,恢复较快。通过以上5个对策的技改和实施后,作业部对焙烧炉焙烧过程粒度破损数据进行跟踪统计,统计结果如表5所示。由表5可以看出,通过本次课题研究实施一系列措施后,氧化铝产品破损率由一季度10.0%逐步下降至7.3%左右。表 4 氧化铝输送不同压力实验数据统计表日期输送压力6kPa输送压力3.5kPa6#溜槽(2#炉)-45um粒度%7#溜槽(1#炉)-45um粒度%6#溜槽(2#炉)-45um粒度%7#溜槽(1#炉)-45um粒度%8.2519.8718.0717.8716.008.2622.7718.7320.6717.308.2721.2317.6719.7016.478.2821.4317.0018.5015.378.2921.7317.1020.5316.708.3023.4016.7720.5015.67平均值21.7417.5619.6316.25表 5 2024 年 1—7 月焙烧炉粒度及破损量统计表日期C盘AH粒度%AB盘AH粒度%1#炉粒度%1#炉破损率%2#炉粒度%2#炉破损率%3#炉粒度%3#炉破损率%1月6.709.0019.7010.5022.2013.1014.506.202月6.017.1017.1510.1020.4013.3013.907.803月5.145.2514.309.0117.4012.4813.107.904月5.565.9513.007.1316.7010.1012.607.015月6.568.0113.405.4718.5810.2012.906.306月6.378.5014.706.3019.2010.7012.555.997月6.508.0713.905.9018.2710.1012.505.90平均7.4115.167.7718.9011.4013.156.72注:1#、2#焙烧炉用A、B盘AH粒度计算破损率,3#焙烧炉用C盘AH粒度计算破损率。
DOI: http://dx.doi.org/10.12345/hgyjxjz.v2i10.21512
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